关于P-500离心机冲洗方法探讨
这样安装有以下弊端: 一是前、后机壳相连,由于前机壳进水管较粗,分压后,造成后机壳冲洗水量不足; 二是白水走向由前机壳一甩后液一混卤桶一蒸发罐,为保证后机壳冲洗效果,延长冲洗时间,增加了进入蒸发系统的白水量,对生产是不利的。经过分析讨论,提出将前、后机壳冲洗水工艺分开的方案,用两个阀门分别控制。单独冲洗,如图2所示。
2.2.2 反冲后机壳鉴于二者分开后仍不能100%保证盘车灵活,经分析后认为机壳仍有积盐没有彻底冲洗干净。按照传统做法,要将整个机体前半部分拿掉,才能将后机壳内部积盐清除干净,同时疏通冲洗管至少要2—3 d。正常冲洗管道流程如图3所示。
换个角度思考问题,出水处必能进水,进水处必能出水,按照这个思路,提出了以下改进措施,由原出水管3处反冲,1、2处出水,如图4所示。
实践证明,该方案是可行的。经)改进后离心机手动盘车灵活。 3 改进后取得的效益 技术改造实施3个月来,离心机运行状况良好。改造前多次出现因离心机盘车不灵活而影响生产,从而延误了正常排盐的现象,平均每次开车耽误2 h,每月开车2次,每小时蒸发工段电耗1 000kwh,以3个月,0.6元/l【 电计。则可以节约电费l OO0×2×2×3×0.6=7 2O0元同时。为了防止开车时盘车困难,停车时一般多冲洗两小时,以油泵电机22 kW,主电机45 l【W计,3个月可节省电费:(22+45)×2×3×3×2×0.6=1 450元两项共计直接节省:720o+1450=8650兀 4 投入与产出比 技改共用 15铝塑管约15 m,眈0铝塑管约为l0m。共投入:15 m×4元/m+10 m×5元/m=ll0元投入与产出比为:ll0/8650=l/78.6 5 讨论 转鼓卡死现象冬天发生的比较多,主要是气温比较低,硝易析出。通过采取每班定期刷车(设备出厂时针对不同物料已有相关要求)并打开后腔冲洗阀进行冲洗,发现后腔排水口不畅时应立即反冲洗,避免转鼓卡死现象的产生,从而保证生产顺利进行。
