床数控改造后的自动刀架及其控制
图1中虚线表示刀架运动路线,接近开关ST1、ST2的信号由80C196KC端口P0.0和P0.1接收,并且两信号经或门输出到高速输入端口HSI.0。通过调整两块金属块的位置,使刀具经过图中位置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ时ST1和ST2发信号的顺序为:
在HSI.0 的中断处理程序中检测P0口数据,并且循环指令给某一设定标志单元赋值,可以得出标志单元的数据呈规律性变化,如表1所示。由此,刀架及工作台的进给控制过程为:(1)刀具过位置Ⅲ后刀架自动抬刀;(2)在滑枕退回过程中并且在位置Ⅱ、Ⅰ期间内,刀架首先下降走完抬刀量,然后,刀架和工作台完成动进给运动。
自动进给中断服务程序处理为:插补进给前先检查标志单元的内容,单元数值为12H时,刀架进给完成抬刀;单元数值为21H时刀架和工作台完成进给运动;同时刀架进给量与来自光电编码盘的脉冲数进行比较,补偿由于步进电机丢步或过冲引起的误差。 应用 经过数控改造后的牛头刨床用于加工罗茨真空泵转子,转子在其他机床上初步加工后,留有3mm余量,再由数控刨床完成粗、精加工,采用的刀具参数为:刀尖角约 50°,主、副后角约4°~8°,刀尖直径r为2mm。应用证明,零件加工精度符合图纸设计要求,刀具经过修形后精加工转子的粗糙度可达Ra3.2。